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H型滑觸線的優(yōu)點

  我鋼廠煉銅反射爐爐后放渣場,配有一臺15噸電動雙梁橋式抓斗起重機(簡稱天車)。其工藝要求:大車運行為東西方向,其行程約30米,大車軌道的跨距為16.5米,標高約12米。原角鋼主滑觸線設在南邊大車軌道的下部,在渣場的東南角設有60平方米的水淬渣池,其余約400平方米的堆渣場,除了西邊停車場有雨棚外,其余為露天。

該機的工作特點三班倒作用,每班的工作十分頻繁,平均每班作業(yè)時間在5個小時以上,每天擔負著1千噸左右的冶煉爐渣的抓渣裝車外運任務。生產不允許有較長的停車檢修時間。

這臺天車是1979年4月改造的。小車輸電裝置在天車安裝前,即把角鋼小滑觸線改為軟電纜滑車輸電。而主要電源的輸電裝置(簡稱主滑觸線)仍然采用原有老式的角鋼裸露滑觸線。長期以來,天車處在比較惡劣的露天環(huán)境下工作,角鋼主滑觸線直接受爐后排放渣時產生的高溫水蒸氣和爐內散發(fā)的SO,強腐蝕性氣體及粉塵的侵蝕。有時由工藝條件的變化,排放渣時會發(fā)生放炮現(xiàn)象,從渣池中飛出殘渣塊,擊傷角鋼滑觸線。因此,角鋼主滑觸線使用1-2年即需要局部更換,一般在放渣池的上部一段易損壞,更換的工作量大,加之高空作業(yè),還須搭腳手架,檢修工作相當麻煩。

根據(jù)我們多年的使用實踐,天車主滑觸線采用表面滑塊與角鋼滑觸線作為輸電裝置,有以下幾方面的缺點:

(1)裸露角鋼主滑觸線不安全,如檢修人員稍不注意就有觸電危險。

(2)角鋼滑觸線滑觸平面向上容易積灰,而且角鋼滑觸表面很容易被水汽,雨水及腐蝕性強的氣體腐蝕,表面產生**導電的氧化物及銹蝕坑洼,造成接觸**。在運行中滑塊與角鋼接觸面電阻值增大,形成電火花,嚴重時會灼傷滑觸線與滑塊的接觸面,并浪費電能。

(3)天車運行由于走輪的徑向跳動,有時會造成斷相,從而降低了電動機的使用壽命。

(4)天車運行時走輪的軸向竄動,嚴重時會使滑塊脫離滑觸線而斷電或產生誤動作。

針對上述問題,我廠在1992年1月利用反射爐51秒次停產檢修的機會對角鋼主滑觸線進行了改造。割除了原來角鋼主滑觸線及E形支架。上海天皋電氣派3名施工人員帶材料負責安裝H型主滑觸線輸電裝置。實際安裝時間為10小時,由于滑觸線輕巧,施工方便,只需臨時制作一個小吊架,不需要搭腳架,滑觸線單排總長28米,三相電源設3排,每排有5根短滑觸線組成,單根6米。在割除的E形支架留的角鋼頭上焊上角鋼支架,在安裝現(xiàn)場把每根滑觸線上套上所需的懸掛座和兩端接頭護套各1個,好在一端裝上鋁接頭一個,再把一根一根的滑觸線懸掛在支架上,進行全線連接,應擰緊每個接頭的螺絲。施工完畢后,試車正常,安裝質量良好。這臺天車主滑觸線改為H主滑觸線,是我公司內的天車有代表性的首臺試用,據(jù)該廠施工人員介紹H型滑觸線具有八十年代*好的輸電裝置。


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